Step 7 Umrüsten Hardware von S5 auf S7 (S5100U CPU103) - How to Tipps?

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@Mariob und @Thomas:

Seid lieb und vertragt euch :ROFLMAO:
Bei der S5-100U gab es drei CPUs: CPU100, CPU102 und CPU103.
Die CPU100 kann nahezu nix. Wenn ich es noch recht weiss, dann is da nix los mit Rechnen.
Es werden kaum Integer-Operationen unterstützt und erst nicht Gleitkomma. Da kann wirklich Logo mehr.

Die CPU103 liegt leistungsmässig und vom Befehlsvorrat in etwa auf S5-115U-Niveau.
Damit ist ein PI-Regler kein Thema. Du kannst ihn selber programmieren oder fertige Regelbausteine einsetzen.

Gruß
Dieter
 
Keine schlechte Idee, kauf eine gebrauchte 315-2DP (ca 180 Euro bei eb.) und eine S5 318-8MB12 (auch etwa 180 Euro).
Okay, sicherlich eine Möglichkeit, aber warum sollte man ein Altteil (CPU) durch ein anderes Altteil (DP-Modul) ersetzen?
Was ist jetzt da dann der Vorteil? Das die FBs jetz FC heißen?
 
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Damit ist ein PI-Regler kein Thema. Du kannst ihn selber programmieren oder fertige Regelbausteine einsetzen.

Die S5-100U CPU103 hat einen integrierten PID-Regelalgorithmus (OB251, ab CPU 103, 6ES5 103-8MA02). Die einzelnen P-, I- und D-Anteile sind über ihre jeweiligen Parameter (R, TI und TD) abschaltbar, indem die betreffenden Datenwörter mit Null vorbesetzt werden. Damit können alle gewünschten
Reglerstrukturen (z.B. PI-, PD- oder PID-Regler) leicht realisiert werden.
 
Umrüstung

Okay, sicherlich eine Möglichkeit, aber warum sollte man ein Altteil (CPU) durch ein anderes Altteil (DP-Modul) ersetzen?
Was ist jetzt da dann der Vorteil? Das die FBs jetz FC heißen?

Hallo MSB,

wenn du hier liest dann
weisst du dass ich damit nur die Umrüstphase gemeint habe.


am einfachsten fürs Umschwenken wäre wenn man eine 318-8MB12 / 13 verwendet und die DI/DO am Profibus-Slave betreibt. Aber wenn das Programm richtig läuft würde ich auf aktuelle Baugruppen umbauen und Umverdrahten. Jede Steckstelle ist eine Fehlerquelle und schön aussehen tuts sowieso nicht.
André
 
Hallo MSB,

wenn du hier liest dann
weisst du dass ich damit nur die Umrüstphase gemeint habe.



André

Ich meinte zwar jetzt speziell den Schreiberling meines zitirten Beitrags.
Weil da kam das sicher nicht als temporär rüber.

Wobei selbst diese Variante nicht wirklich sinnvoll ist, wenn man so einen Umbau, wie hier, vorbeugend macht.
Das wäre höchstens als reine Quick Dirty Lösung denkbar wenn die CPU verreckt ist.
 
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richtig, wir wollen einen dauerhaften Umbau,
keine qucik dirty Variante..

sicherlich kann man auch bei der Bucht usw noch S5 CPUs, E/A Karten kaufen...
aber wir dachten halt. wie man am schnellsten die S5 auf Siemens S7 umrüstet,. ohne langen Maschinenstillstand, ohne alle Drähte zu verlängern bzw ohne grossen Umbauaufwand.
Viele Wege gibt es dahin, den noraslen kennen wir... S5 raus.. alle Drähte zu den E/As austauschen.. CPU 314er rein.. alles verdrahten..
aber wir dachten vielleicht kennt einer noch nen besseren ;) Sozusagen eine low aufwand Variante aber mit Siemens CPU ;)

Sicherlich kann man auch die S5 weiterhin laufen lassen bis sie kaputt geht.. wenn überhaupt mal.

Das Problem ist wie gesagt:
a) Generationswechsel so langsam bei dem Instandhaltungspersonal wo kaum einer S5 Dos Handling noch kennt
b) die neuen Laptops mit Windos 7/8, schneller CPU, kein Dos, keine Com Schnittstellen mehr
c) Hardware S5 Ersatzteile , z.b.Display OP5 kaum noch bespielbar bzw nur mit ProTool und co
 
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Wenn es geht mit ein gewisse Zeit ohne Produktion, dann bevorzüge ich den klaren Schnitt. Alles S5 wech auf einmal, ein mit ein neuen SPS mit komplett neuegeschriebene PLC und HMI Programme.
Ich hatte ein (für uns) ein relativ grosses Projekt mit ungf. 1000 E/A.
Von auschalten bis einschalten hat es 1 Woche gedauert. Dazu 1 Woche mehr mit testen und inbetriebnehmen mit reduzierten Produktion. (*)
Vorher gab es ein aufwendige aufklärungsmission um festzustellen wie das Anlage funktioniert, oder funktionieren sollte. Alle Elektropläne wurde aktualisiert. Alle Programme wurde erstellt mit aufwendiges testen durch Simulation.
Den Umbau und Test wurde gemacht in ein Wartungs/Urlaubsperiode bei der Kunde, er hat also kein Produktionsverlust erlebt.
Hier ist ein Link mit Beschreibung und ein paar Bilder:
http://plctalk.net/qanda/showpost.php?p=487402&postcount=288

*: Wir hatten 3 Elektriker für den Umbau, mit 8-10 Stunden pro Tag.
Ich denke mit mehr Elektriker und/oder längere Arbeitszeit pro Tag konnte wir locher den Zeit ohne Produktion halbieren.
 
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