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Hallo,
ich habe heute vergeblich versucht ein Motorstellventil (Heizungsmischer) mit Stellungsrückmeldung über Poti vernünftig ans laufen zu bekommen.
Das Ventil hat zur Ansteuerung 2 Digitaleingänge ("AUF" "ZU")
Ich habe mir zur Ansteuerung den FB42 (3 Punktschrittregler) hergenommen und wollte damit das Ventil auf Position regeln. (ein vorgelagerter kontinuierlicher Regler soll später die Vorlauftemperatur regeln)
Istwert hab ich bereits normiert auf 0-100 anstehen und Sollwert hab ich erstmal von Hand vorgegeben.
Ich bekomme den Regler aber einfach nicht vernünftig eingestellt wenn ich gute Einstellungen für kleine Sollwertsprünge gefunden habe dann schwingt sich der Regler bei großen sprüngen auf.
Bei guten Einstellungen für große Sollwertsprünge braucht es gefühlt Stunden um kleine Regeldifferenzen auszuregeln. Wenn dann mal der Sollwert ereicht wird und die Regeldifferenz dank Todband 0 ist wird trozdem der Ausgang gesetzt und das Ventil fährt nochmal einen Schritt zurück, immer in die Richtung aus der es gekommen ist. Das endet oftmals in kleinen Schwingungen. Das hat mich heute ca. 12h beschäftigt...
Rahmenbedingungen:
Aufrufintervall für den FB42 ist 100ms, Ventillaufzeit ist 145s, 1sec mindestlaufzeit, 3sec Pause
Ich habe den Eindruck das ich generel mit dem PI-Schrittregler falsch liege bei dieser Anwendung oder einen massiven Fehler gemacht habe.
Kann mir da jemand nen Tipp geben?
Gruß
Wirehead
ich habe heute vergeblich versucht ein Motorstellventil (Heizungsmischer) mit Stellungsrückmeldung über Poti vernünftig ans laufen zu bekommen.
Das Ventil hat zur Ansteuerung 2 Digitaleingänge ("AUF" "ZU")
Ich habe mir zur Ansteuerung den FB42 (3 Punktschrittregler) hergenommen und wollte damit das Ventil auf Position regeln. (ein vorgelagerter kontinuierlicher Regler soll später die Vorlauftemperatur regeln)
Istwert hab ich bereits normiert auf 0-100 anstehen und Sollwert hab ich erstmal von Hand vorgegeben.
Ich bekomme den Regler aber einfach nicht vernünftig eingestellt wenn ich gute Einstellungen für kleine Sollwertsprünge gefunden habe dann schwingt sich der Regler bei großen sprüngen auf.
Bei guten Einstellungen für große Sollwertsprünge braucht es gefühlt Stunden um kleine Regeldifferenzen auszuregeln. Wenn dann mal der Sollwert ereicht wird und die Regeldifferenz dank Todband 0 ist wird trozdem der Ausgang gesetzt und das Ventil fährt nochmal einen Schritt zurück, immer in die Richtung aus der es gekommen ist. Das endet oftmals in kleinen Schwingungen. Das hat mich heute ca. 12h beschäftigt...
Rahmenbedingungen:
Aufrufintervall für den FB42 ist 100ms, Ventillaufzeit ist 145s, 1sec mindestlaufzeit, 3sec Pause
Ich habe den Eindruck das ich generel mit dem PI-Schrittregler falsch liege bei dieser Anwendung oder einen massiven Fehler gemacht habe.
Kann mir da jemand nen Tipp geben?
Gruß
Wirehead