-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit meiner KL2541 an einem CX1030. Diese verfährt meinen Motor nicht wie gewollt. D.h., statt 30 mm werden nur ca. 26mm gefahren!!!! . Der Skalierungsfaktor ist richtig und die Bezugsgeschwindigkeit auch. Betrieben wird die KL2541 mit dem Simulations-Encoder.
Dann habe ich in einem Post gelesen dass man richtige Encoder lassen sollte. Das habe ich gemacht. Aber jetzt komme ich in die Position aber Motor ist immer 3-4 mm zu spät. In der Registry 'Positionsrückführung mit Encoder' ist aktiviert (falls ich deaktiviere dann funktioniert nicht mehr-Fehler). Ich habe keinen Encoder.
Kann jemand mir helfen?
Besten Dank.
Freundliche Grüsse
Leo
ich habe ein Problem mit meiner KL2541 an einem CX1030. Diese verfährt meinen Motor nicht wie gewollt. D.h., statt 30 mm werden nur ca. 26mm gefahren!!!! . Der Skalierungsfaktor ist richtig und die Bezugsgeschwindigkeit auch. Betrieben wird die KL2541 mit dem Simulations-Encoder.
Dann habe ich in einem Post gelesen dass man richtige Encoder lassen sollte. Das habe ich gemacht. Aber jetzt komme ich in die Position aber Motor ist immer 3-4 mm zu spät. In der Registry 'Positionsrückführung mit Encoder' ist aktiviert (falls ich deaktiviere dann funktioniert nicht mehr-Fehler). Ich habe keinen Encoder.
Kann jemand mir helfen?
Besten Dank.
Freundliche Grüsse
Leo